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煤化工廢水處理生化系統細菌死亡原因與對策

發表時間: 2020-07-24 15:35:17

作者: 曾艷

來源: 北極星水處理網

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摘 要:針對某煤化工廢水處理裝置生化系統細菌死亡問題,從溫度、pH、溶解氧、負荷、營養物等方面進行了排查和分析,得出好氧池的溶解氧濃度過高,碳源不足,以及生化系統來水的 NH3-N 含量超標是導致事故的主要原因。通過投加周邊市政污泥,減少曝氣量,補充碳源,增加高壓冷凝液排污量等措施,解決了廢水處理單元癱瘓的問題。

關鍵詞 合成氨,廢水,生化處理,細菌死亡,溶解氧,NH3-N

煤化工的煤氣洗滌和凈化等過程耗水量大,產生的廢水污染物成分復雜且濃度高。我國煤化工產業多分布在內蒙古、山西和新疆等生態環境脆弱且缺水的地區,使得煤化工廢水的高效處理及回用成為煤化工產業可持續發展的重要保障。煤化工廢水中的絕大多數污染物是在生化處理工段被去除的,由于進入生化處理設施的水質、水量波動及工況改變常造成出水水質不達標,以及生化處理系統本身的不穩定性,導致煤化工廢水處理項目難以長周期穩定運行。

福建福州市某煤制合成氨工廠,采用 3 臺航天爐,年產合成氨 30 萬 t,副產氫氣 75 000 m3/h。2017 年 6月該合成氨廠開車運行,2017 年 11 月 14 日生化系統癱瘓,導致廢水處理異常,不能達標排放。氨氮去除率由 90%下降到 50%,A 池表面漂浮大量解絮污泥,O池表面漂浮大量泡沫,污泥呈現灰白色,并伴有臭雞蛋味及腐爛洋蔥味,判斷系統細菌死亡。工廠將廢水切入事故池 (設計容量為 9 600 m3,水力停留時間為48 h),事故池高位報警后,無法再緩存更多廢水,導致全廠停車。為此,該廠對導致煤化工廢水生化系統細菌死亡原因進行了分析并采取了相應對策,使廢水處理裝置恢復了正常運行。 

1 廢水處理工藝流程

該合成氨工廠廢水處理單元設計規模 為 190m3/h,廢水回用率為 65%,剩余 35%排污廢水送至開發區綜合污水處理廠。需生化處理的廢水來源包括氣化污水、CO 變換污水、低溫甲醇洗混合污水和酸性污水、SRU 酸性廢水、合成氨廢水、火炬分液罐廢水等。

其中氣化廢水約占需處理廢水總量的 90%,氣化廢水水質和水量的波動會對廢水處理系統造成沖擊。該廢水處理的生化處理部分采用兩級 A/O 系統,A/O 系統廢水處理流程示意圖見圖 1。

1.jpg

2 事故原因分析

影響生化系統的因素通常包含如下幾個方面:

溫度:A/O 系統的溫度宜維持在 20 ℃~35 ℃,過高或過低都會降低生化處理效果。

pH 值:A/O 系統 pH 通??刂圃?7~9。當 pH 值小于6.5 時,霉菌大量繁殖,破壞活性污泥的結構,造成污泥膨脹;當 pH 值大于 9 時,細菌代謝緩慢。

溶解氧含量 (DO):DO 濃度與活性污泥的工作狀況關系密切,好氧池中的 DO 質量濃度通常在 2 mg/L~4 mg/L,厭氧池中的 DO 質量濃度應小于 0.2 mg/L。

處理負荷量:廢水中氨氮和 COD 含量超出設計指標或波動較大,會對生化處理系統造成沖擊。

營養物質配比:根據微生物細胞體的化學成分,通常好氧微生物 C 元素、N 元素、P 元素質量比應為100:5:1,厭氧微生物 C 元素、N 元素、P 元素質量比應為200:5:1。工業廢水往往不能滿足營養配比,需根據廢水中缺乏的營養素加以補充。

有毒物質:有毒物質對微生物的主要影響是破壞細菌細胞的構造物質和酶系統,使細菌由于失去活性而不能正常生長繁殖,甚至直接被毒傷、毒死。有毒物質包括砷、鎘等重金屬和酚、氰、醛等有機物。

雜質:廢水的懸浮顆粒物含量過高或硬度過高,都會影響微生物的活性。

根據以上因素對此次事故進行了排查分析。福州處在中國南方地區,氣候溫暖,廢水不存在溫度過低的情況。廢水處理裝置前設有冷卻塔,用于氣溫較高時對廢水降溫,現場不定期測水溫,能保證廢水在生化處理池的溫度在合理范圍?,F場采用在線 pH 計實時監測并控制 pH 值在適宜范圍。開車以來,生化系統來水中的砷、鎘等重金屬,HCN 等有機毒物和固體懸浮顆粒物含量都達標,硬度也在控制范圍內。因此,排除水溫、pH、有毒物、雜質和硬度的影響,以下從 DO 含 量、NH3-N 和 COD 濃度、營養物質配比幾方面進行分析。

2.1 DO 含量

開車以來,該廠對 2 個好氧池的 DO 進行了在線監控,好氧池 DO 數據曲線見圖 2。

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2 個好氧池中的 DO質量濃度長期高于上限 4 mg/L。事故當天好氧池的上清液水質渾濁,污泥發白。因此,判定 DO 過高是導致此次事故的一個原因。

2.2 NH3-N 和 COD 濃度

該廠設計指標中規定生化系統來水中 NH3-N 質量濃度應小于 200 mg/L,COD 質量濃度應小于 800 mg/L,NH3-N 和 COD含量過高會對生化系統造成沖擊。NH4+ 是厭氧硝化的緩沖劑,但濃度過高會對厭氧反硝化產生毒害作用,當NH4+ 質量濃度超過 200 mg/L 時,反硝化過程受到抑制。另外,有機負荷增加也會降低生化系統中廢水處理的程度。該廠廢水處理裝置來水中NH3-N 和 COD 監測數據見圖 3。

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由圖 3 可知,廢水處理單元的來水中 COD 含量超標的情況較少,而 NH3-N 的含量在 2017 年 10 月后超標的情況較多,且在 10 月份波動大。來水中的 NH3-N 主要來自煤氣化單元的廢水,氣化廢水中 NH3-N 主要來自氣化爐中高溫高壓時有氮元素參與的反應。

根據文獻報道,輸送氣中的N2,保護氣中的 N2,以及氣化劑中的 N2 都會參與生成 NH3 的反應,氣化中的 O/C 和停留時間增加,有利于減少 NH3 和 HCN 的生成,而氣化負荷的增加,會促進NH3 的生成。另外,回流至氣化單元洗滌合成氣的 CO 變換冷凝液含有高濃度的 NH3,該冷凝液在氣化單元的循環會促使 NH3 在灰水中的富集。因此 NH3-N 的含量長期超標和波動對生化系統會造成不利影響,這是導致此次事故的又一原因。

對氣化單元可能影響外排灰水中 NH3-N 濃度的因素進行了分析。工廠開車后,氣化單元運行負荷如表1 所示。

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高壓和低壓冷凝液中 NH3-N 的含量從 2017 年10 月 4 日開始取樣分析,氣化灰水中的 NH3-N 從開車運行以來每天離線分析一次,截至 2017 年 11 月 20日,總共更換過 4 次煤。氣化單元外排灰水中 NH3 濃度與變換冷凝液中 NH3 濃度如圖 4 所示。

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氣化爐的開停狀況會影響氣化總負荷,不同批次的煤由于灰熔融性溫度不同等原因也會影響氣化的操作條件,從而影響氣化灰水中 NH3-N 的含量。從圖 4 可看出,2017 年10 月 9 日前,在煤種更換和氣化爐開啟或停車時,氣化灰水中 NH3-N 的含量沒有出現明顯波動,說明氣化爐的開停情況和不同煤種對灰水中 NH3 含量的影響較小,不會造成巨大的沖擊。從 10 月 4 日到事故前,低壓冷凝液中 NH3-N 的含量比較穩定,高壓冷凝液中NH3-N 的含量波動大。由于高壓冷凝液不經過處理直接到氣化單元的合成氣洗滌塔用于洗滌合成氣,當高壓冷凝液中 NH3-N 波動時,氣化灰水中的 NH3-N 含量也受到較大的沖擊。

2.3 營養物質配比

在事故發生前,該廠沒有對生化系統的 P 含量進行檢測,只有 C 和 N 的值,該廠檢測的二級 O 池中C/N 值情況見圖 5。

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由圖 5 可知,二級 O 池的 C/N 其值長期低于標準。C 源不足對微生物的正常代謝不利,這是造成菌群脆弱的重要原因。

3 應對措施

事故發生后,現場立即停止進水,通過減小曝氣量,降低 O 池 DO 含量,并投加新鮮甲醇補充 C 源,引進并投放周邊市政污泥,使該廠生化系統盡快恢復活性。采取該措施一周后,廢水處理裝置恢復正常運行。

為防止此類事故再次發生,現場對來水增加了監測頻次,廢水處理裝置對于來水波動能更及時的響應。同時監測好氧池中 C、N、P 的含量,當其中某種營養素缺乏時,及時補充,防止營養不均衡導致的菌群脆弱。 

4 結 語

根據排查和分析的結果,好氧池的溶解氧濃度過高,碳源不足,以及生化系統來水的 NH3-N 含量超標,是導致細菌死亡的主要原因。O 池溶解氧過高時,應減小曝氣量。需關注營養素平衡,當 C 和 P 不足時,應投加相應的營養物進行補充。

廢水中的 NH3-N 濃度與氣化外排灰水中 NH3-N 的濃度有直接關系,CO 變換的高壓冷凝液中的 NH3-N 濃度對外排灰水的 NH3-N 含量有較大影響。根據設計,當高壓冷凝液中的 NH3-N 的質量濃度低于 500 mg/L時,高壓冷凝液全部回到氣化單元合成氣洗滌塔,當NH3-N 的質量濃度高于 500 mg/L 時,常閉的旁路開啟,當外排灰水中 NH3-N 含量過高或高壓冷凝液中的NH3-N 濃度波動較大時,應加大高壓冷凝液的排污量或完全排污至園區統一的污水處理廠,以減少對氣化單元的沖擊。


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